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                公司新闻

                提标改造、提质增效 绵津环保为企业节省千万投资


                一、 项目背景

                华南某化工股份有限公司成立于2001年,经过十余年的发展,成功打造了一条硝基类全产业」链。其产业链上的硝基类产品产能与市场占有率均为亚洲最大、世界第二,衍生物类产品国内领先,其全资子公司的产能∑ 与市场占有率均为全球█领先。公司产品除主导国内同类产品市场外,还大量出口欧洲、南美等国家和地区。


                该项目污水△的主要来源为生产精制氨酸、苯胺类和硝基邻、间甲苯、二甲苯等化工产品所产生的污水,属较难处理的高浓度有机污水。


                公司污水〖经过污水厂处理后达到纳管标准排放←至园区污水处理厂继续处理。2020年8月以前管控污染物为COD、NH3-N、TP,车间满负荷生产情况下各项管控指标均可稳定达标排放。随着环保排放标准日趋严【格,2020年8月1日起要求增加TN作为管控污染物,TN纳管要求为不高于70mg/L。


                原工艺实际运行生∴化进、出水各项指标数据如下:


                      提标后各项污染物排放要求如下:


                针对TN提标要求,该厂咨询过相关环保公司初步确定方案如下:


                1.生产车间配套硝酸回收装置,回收部分√硝酸,预计排放至污水厂生化进水TN浓度能从目前1700~1800mg/L降至1300mg/L以下;


                      2.现有污水处理装置扩容改造,因厂※区用地面积受限,需要外迁现有部分仓库,原仓库占地用于污水厂扩容改造,预计施工周期半年,扩容改造项目投资2000多万。


                      3.扩容改■造期间为确保污水厂水质达标,生产车间需要降低生产产量,减少污水处理厂处理负荷。


                二、 原工艺介绍

                该项目车间正常生产,污水排放量约350m3/d,前处理采用Feton 氧化和铁碳微电解工艺;生化段采用IBQ+AO。从运行数据得】知,提标前COD、NH3-N、TP均能满足处理要求。


                原有工艺图如下:



                原有生化段◎工艺池容如下:


                三、 项目实施过程


                该公司在7月初与我司交流联系,在现有出水总氮1600-1700mg/L情况下降低至70mg/L以下。得知业主需求,初步判断项目在不扩容改造情况下基本无法完成。世上无难事,只々怕有心人,虽知此项目基本属于不可能完成,但我司仍抽调精兵强将,派出经验丰富的技术工程师到客户现场实地调研,公司内部反复方案比选、技术论证,得出有效可实施方案。通过反复与业主沟通,得到业主认可和支持。


                利用8月初到8月底公司车间大ㄨ修时段,对污水厂现有工艺进行提质增效改造,不影响原污染物处理能力情况下增加系统总氮处理能力。


                此提质增效方案实施时间紧、任务重,旨在现有占地面积和土建基础上进行工〇艺改造,改造后使用生物增效手段和我公司环保管家服务快速启动调试系统,最终达→成提标目的。


                      主要改造内容如下:
                      1.生产车间配套硝酸回收装置,减少污水厂进水总氮浓度;
                      2.通过数据分↓析,本项目污水厂进水TN组分NO3-N浓度高,一级IBQ工艺改成AO工艺,将IBQ前端池容切出部分池容改成▲A池,利用原水中的碳源进行一级反硝化,去除部分TN;
                      3.增加一级O池至A池的回流,稀释前端进水浓度,提升反硝化速♀率;
                      4.二级A池扩容,提升二级A池反硝化能力,取消原二级O池的配置,原二级O池曝气改推流搅拌;
                      5.原二沉池改◥造成二级O池,增加二级O池到二级A池的回流;
                      6.原澄清池改造成MBR膜池,增加MBR膜池到二级A池的回流。

                 

                3.1改造进度计划表



                3.2改造完成后的工艺图


                 

                四、 调试启动

                工艺∮改造于8月底顺利完成,经过设备、仪表单体调试、联动调试后。9月4日正ㄨ式进水调试,使用绵津环保总氮去除菌、BMC碳源产品,配套∮环保管家服务,仅用3天将处理水量提升至350m3/d,达到正常生产排水需求,水量提升◥后,二级生化出水各项污染物稳定达标。调试数据如下:



                五、 总结


                      绵津环保本次提质增效改造及环保管家服务:


                      1.帮助企业达到污⊙水提标排放目标,出水水质优于排放要求;


                      2.该项目绵津环保为客户定制╱的有效方案,为客户节约了2000万以上直接投资;


                      3.该项目在客户生』产车间大修期间实施,未影响客户正常生产。实施时间大大低于扩容改造计划的半年实施时间,间接@ 为企业带来实实在在的经济收益;


                      4.本次项目的成功实施,得益于绵津环保∏在诸多高总氮废水项目经验提炼。实际工程实施,不仅▽仅需要严格规范理论设计,而且更需要理论联系实践,通过项目实施过程中的修正和优化,才能提升项目最终成功率。

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